
甲醇精餾裝置技術(shù)改造某廠(chǎng)生產(chǎn)聚乙烯醇過(guò)程中,工廠(chǎng)自產(chǎn)甲醇供給不足,需外購(gòu)粗甲醇并進(jìn)行精制。原粗甲醇精餾裝置采用浮閥塔板,分離效率較低,甲醇精制效果差,對(duì)后續(xù)工段乃至產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的政策,盡決實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),急需對(duì)甲醇精餾塔進(jìn)行技術(shù)改造,同時(shí)為避免減小市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,要求運(yùn)行成本不能增加。甲醇精餾流程如圖所示,粗甲醇經(jīng)過(guò)由T2塔(加壓塔)頂精餾而出的精甲醇預(yù)熱,進(jìn)人T1塔(預(yù)塔)對(duì)低沸物進(jìn)行分離,塔底重組分經(jīng)加壓、預(yù)熱后進(jìn)人T2塔,塔頂?shù)玫?9.9%的精甲醇,由于加壓塔精甲醇蒸氣顯熱較大,使其與T3塔(常壓塔)塔底再沸器換熱,換熱后一部分回流至T2塔,其余精甲醇對(duì)粗甲醇進(jìn)行換熱降溫并采出。T2塔塔底物料換熱后進(jìn)人T3塔,T3塔塔頂采出精甲醇,雜醇油經(jīng)側(cè)線(xiàn)采出,塔底廢水送至生化處理。
粗甲醇進(jìn)料量為12500 kg/h;組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為:甲醇93.161%、水5.836%、二氧化碳0.74%、二甲醚0.08 %、乙醇0.06%、氮?dú)?.04%、甲烷0.01 %、丙酮0.008%,其余為雜醇。分離要求:加壓塔及常壓塔塔頂甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)>99.9%,常壓塔塔釜廢水中甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)<0.3%。由于原工藝流程采用了較為先進(jìn)的多效精餾技術(shù),并且經(jīng)過(guò)流程模擬軟件Aspen的嚴(yán)格計(jì)算模塊模擬,操作參數(shù)已接近最優(yōu)解。因此,在不更換塔體、增加新塔的前提下,通過(guò)將原浮閥塔板更換為FGP型塔料,并根據(jù)原塔操作參數(shù)重新計(jì)算,得到新的設(shè)計(jì)參數(shù)。技術(shù)改造前后操作參數(shù)及指標(biāo)如表2所示。技術(shù)改造前后各關(guān)鍵流股模擬結(jié)果如表3所示。
將浮閥塔板更換為FGP型陶瓷十字環(huán),T2,T3塔理論板數(shù)分別由原來(lái)的38,45增加至98,123。在保證符合分離要求的前提下回流比分別降低了43.75% ,26.67 %,從而可以大大降低精餾所需能耗。http://www.0566game.com/
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